【48812】“组合拳”获得一举多得作用

  到现在,风城油田作业区SAGD井自设备抽油机井口多级密封设备后,替换盘根周期、光杆作业时刻等均得到大幅度下降,降本增效“组合拳”一举多得、成效显著——

  盘根密封状况杰出,作业周期由最短5天提升至120天,年均匀添加出产时刻34小时/井、添加出产时率9小时/井;抽油杆防喷器多级密封设备实验后,替换光杆作业时刻由72小时缩短至4小时以内,作业时刻削减80%,单井作业费用由13万元下降至1万元。

  风城油田作业区现在共有SAGD出产井285口,井口均匀油压1.27兆帕、均匀温度120摄氏度。受井口高温、高压影响,一般盘根盒盘根磨损较快,替换周期最短5天,最长不超越14天。不仅如此,经该作业区工程人员盯梢剖析,高温环境下光杆与产出液长时刻触摸形成外表腐蚀,光杆往复运动与盘根盒附件冲突形成外表磨损,使得SAGD井光杆腐蚀、磨损也较快。

  针对以上“病因”,该作业区先后采取了光杆锉刀处理以及引入冷冻井口带压修井技能,但以上技能措施均存在油井出产时率下降以及修理本钱高,占产时刻长等问题。

  为探究进步风城稠油井口密封牢靠性的新工艺、新设备、新材料,进一步延伸盘根替换周期,进步SAGD油井机抽时率,完成快速带压替换光杆,缩短占产时刻,下降修理本钱,减轻职工整理井口油污劳动强度,2021年起,该作业区展开新式井口密封设备探究实验。该设备结构设计、运用结合了油井防喷器技能、带压开孔技能、油井井口防喷管作业技能。实验期间,该设备安全、牢靠,操作快捷,且完成了170摄氏度、1.6兆帕下SAGD井带压替换光杆作业。

  现在,该作业区已累计设备井口密封设备23套,展开抽油杆防喷器多级密封设备实验21口,均安全牢靠有用。